山西金達(dá)煤化工科技有限公司
Shanxi Jinda Coal Chemical Technology Co., Ltd.
 

【一線風(fēng)采】公司大中修工作紀(jì)實系列報道(三)

發(fā)表時間:2019-10-18 09:47
檢修進(jìn)度:
公司各車間大中修檢修工作按照計劃穩(wěn)中求進(jìn)。焦化一廠煉焦車間共204項,已完成184項,剩余項目中13項需廠家派專業(yè)技術(shù)員檢修,3項處于籌備中,4項正在檢修中。焦化一廠化產(chǎn)車間共33項,已完成11項,剩余項目中6項需廠家派專業(yè)技術(shù)員檢修,7項需根據(jù)天氣和生產(chǎn)實際情況專門安排檢修,其余9項處于籌備中。公司備煤車間共16項,已完成13項,剩余項目中2項需工程管理部安排工程隊人員負(fù)責(zé)檢修,1項根據(jù)設(shè)備實際運行狀況,暫不進(jìn)行更換檢修。公司動力車間煤氣儲配站共22項,現(xiàn)已全部完成;變電站共6項,已完成5項;供熱站共8項,已完成3項;儀表科檢修項目全部完成。公司電氣車間40項檢修項目現(xiàn)已全部完成。
技改亮點:
在本次大中修過程中,各分廠、車間干部員工創(chuàng)新工作思維,轉(zhuǎn)變檢修觀念,利用設(shè)備檢修機(jī)會,在設(shè)備安全、環(huán)保、節(jié)能環(huán)節(jié)上加大技改力度。
公司備煤車間在檢修120偶合器時,針對漏點部位反復(fù)排查,通過采取更換油封、處理偶合器外殼沙眼整改措施后,仍未徹底查明漏點部位,車間副主任王墉章經(jīng)現(xiàn)場分析、反復(fù)揣摩,采用將偶合器中充入空氣,再浸入肥皂水中觀察氣泡的辦法成功找到了漏點準(zhǔn)確部位。
焦化一廠化產(chǎn)車間在檢修冷凝槽區(qū)尾氣管道時,發(fā)現(xiàn)管道腐蝕嚴(yán)重,并給現(xiàn)場環(huán)境治理帶來了難題,僅憑傳統(tǒng)的檢修只能解決眼前問題。為從源頭上徹底治理,車間組織相關(guān)人員現(xiàn)場調(diào)研、分析,提出系統(tǒng)技改建議,并制定了技改方案,經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)對該方案的可行性進(jìn)行嚴(yán)密論證后,決定在原設(shè)計只有伴熱管的基礎(chǔ)上,將碳鋼材質(zhì)的尾氣管更換為不銹鋼管,同時又增設(shè)了一套與尾氣管道相連接的氨水沖洗管道,能定期對尾氣管沖洗。這樣不僅降低了管道腐蝕程度,保持管道暢通無阻,又確保了尾氣的有效回收治理,更好地改善了現(xiàn)場環(huán)境。該技改項目采取事先預(yù)置的辦法,實現(xiàn)了作業(yè)現(xiàn)場不動火,取得了良好的安全環(huán)保效應(yīng);對脫硫廢液提鹽工段的蒸汽凝結(jié)水管道走向進(jìn)行了改造,確保凝結(jié)水能自流至收集池,減少了蒸汽消耗量,取得了明顯的節(jié)能效益;對本工段使用的風(fēng)機(jī)進(jìn)行技改,建議廠家將風(fēng)機(jī)外殼使用玻璃鋼材質(zhì),葉輪使用不銹鋼,這樣葉輪就不會出現(xiàn)高溫熔化現(xiàn)象,確保了風(fēng)機(jī)的動態(tài)平衡;針對各泵類的檢修,車間改變了以往“什么時候壞,什么時候檢修”的無計劃被動檢修作風(fēng),現(xiàn)在除了日常檢維修外,每半年組織一次有計劃預(yù)防性全方位的“解剖式”大修,使得設(shè)備設(shè)施的每一個細(xì)小問題都能得到排查到位、預(yù)防到位、檢修到位、技改到位。

  各車間表現(xiàn)出的創(chuàng)新舉措,極大保證了公司設(shè)備設(shè)施的安穩(wěn)運行。


文章分類: 專題報道
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